6月14日,由中國中鐵四局集團(tuán)二公司機(jī)管中心承擔(dān)14萬立方米高性能混凝土集中拌和供應(yīng)的準(zhǔn)池鐵路主體方量安全、優(yōu)質(zhì)、高效地供應(yīng)完成。中國中鐵四局集團(tuán)二公司機(jī)管中心在準(zhǔn)池鐵路高性能混凝土集中拌和供應(yīng)施工中,首次面臨著工程地處山西省右玉縣的最北部殺虎口鎮(zhèn),冬季當(dāng)?shù)貧鉁亓阆?5攝氏度以下,導(dǎo)致混凝土攪拌站設(shè)備工作系統(tǒng)在低溫下凍結(jié),無法正常工作。對此,機(jī)管中心成立了QC小組,對高寒地帶冬季混凝土施工技術(shù)展開攻關(guān),采用暖棚法施工,一舉獲得成功,為在高寒地帶冬季底溫下無法生產(chǎn)出混凝土積累了保貴的施工經(jīng)驗。
中國中鐵四局集團(tuán)二公司機(jī)管中心承擔(dān)準(zhǔn)池鐵路殺虎口隧道及海子灣特大橋14萬立方米高性能混凝土集中拌和供應(yīng)施工任務(wù)。工程位于千年古鎮(zhèn)殺虎口地處山西最北部,春夏季風(fēng)沙大,冬季氣溫零下36攝氏度左右,而建站的有效工期短,“一年一場風(fēng),從春刮到冬;白天點油燈,黑夜土堵門;風(fēng)起黃沙飛,十年九不收”,這是準(zhǔn)池鐵路項目當(dāng)?shù)氐恼鎸崒懻铡?
在這樣艱苦的環(huán)境下,2011年10月,中國中鐵四局集團(tuán)二公司機(jī)管中心領(lǐng)導(dǎo)帶隊,挑選精干人員進(jìn)場,對現(xiàn)場周邊環(huán)境進(jìn)行了實地堪查,對建站方案、場地進(jìn)行了反復(fù)調(diào)研論證,針對施工地點距最近的右玉縣城35公里,而維一的混凝土運輸通道是山西通往內(nèi)蒙古的運煤大通道——S211省道,路況差,且當(dāng)?shù)氐倪\煤車輛車速快,堵車時有發(fā)生,有時一堵就是幾天,直接給二公司機(jī)管中心混凝土正常供應(yīng)提出了難題。為確保投產(chǎn)后的攪拌站能保質(zhì)、保量正常供應(yīng)混凝土,避開車輛上S211省道行車供應(yīng)混凝土存在的安全隱患,該中心在準(zhǔn)池鐵路項目分段建立了兩座攪拌站。
經(jīng)過全體建設(shè)員工的共同努力,于2012年2月第一座高性能混凝土攪拌站建成在試投產(chǎn)過程中,他們遇到了前所未的難題,在低于攝氏零下25度低溫下攪拌站工作系統(tǒng)的進(jìn)出水管、骨料倉、送料平皮帶機(jī)、攪拌站主機(jī)減速機(jī)、蓄水池、外加劑、氣路等等部位出現(xiàn)凍結(jié),無法正常生產(chǎn)出混凝土難題。而在高寒地帶建立混凝土攪拌站冬季施工是機(jī)管中心的首次,出現(xiàn)設(shè)備凍結(jié)需解決技術(shù)難題對機(jī)管中心來說并無前車之鑒。而大家辛辛苦苦建成的攪拌站,卻無法正常工作,讓全體參戰(zhàn)員工一時陷入了困局,而殺虎口隧道開工日期卻日益逼近。為將工作被動變?yōu)橹鲃?,極早攻克這一技術(shù)難題。他們成立了QC小組,進(jìn)行了專項技術(shù)攻關(guān),經(jīng)過對攪拌站的建站布局進(jìn)行了深入研究,尋找有效解決方案,多次現(xiàn)場反復(fù)論證,最終大膽采用暖棚法施工,用鋼管及扣件分別在攪拌站周圍搭起了架子,然后再用棚布覆蓋,形成了整個攪拌站是封閉式,在棚內(nèi)各關(guān)鍵部位生了十五個大小火爐,對整個攪拌站起到了升溫、保溫、衡溫作用,同時從攪拌站到料倉在埋設(shè)了地下供暖管子,為原材料加溫,防止砂石料熱量散失以及在施工過程中采用鍋爐循環(huán)熱水給原材料加水有效防止了凍結(jié)現(xiàn)象發(fā)生,同時也解決了在底溫下作業(yè),攪拌站骨料倉、平皮帶機(jī)、攪拌主機(jī)減速機(jī)、蓄水池、外加劑、氣路、控制電磁閥、罐車等設(shè)備及部位凍結(jié)無法正常工作難題,為殺虎口隧道按時開工提供了保障,也為整個工程保質(zhì)、保量地完成打下了扎實的基礎(chǔ)。
中國中鐵四局集團(tuán)二公司機(jī)管中心承擔(dān)準(zhǔn)池鐵路殺虎口隧道及海子灣特大橋14萬立方米高性能混凝土集中拌和供應(yīng)施工任務(wù)。工程位于千年古鎮(zhèn)殺虎口地處山西最北部,春夏季風(fēng)沙大,冬季氣溫零下36攝氏度左右,而建站的有效工期短,“一年一場風(fēng),從春刮到冬;白天點油燈,黑夜土堵門;風(fēng)起黃沙飛,十年九不收”,這是準(zhǔn)池鐵路項目當(dāng)?shù)氐恼鎸崒懻铡?
在這樣艱苦的環(huán)境下,2011年10月,中國中鐵四局集團(tuán)二公司機(jī)管中心領(lǐng)導(dǎo)帶隊,挑選精干人員進(jìn)場,對現(xiàn)場周邊環(huán)境進(jìn)行了實地堪查,對建站方案、場地進(jìn)行了反復(fù)調(diào)研論證,針對施工地點距最近的右玉縣城35公里,而維一的混凝土運輸通道是山西通往內(nèi)蒙古的運煤大通道——S211省道,路況差,且當(dāng)?shù)氐倪\煤車輛車速快,堵車時有發(fā)生,有時一堵就是幾天,直接給二公司機(jī)管中心混凝土正常供應(yīng)提出了難題。為確保投產(chǎn)后的攪拌站能保質(zhì)、保量正常供應(yīng)混凝土,避開車輛上S211省道行車供應(yīng)混凝土存在的安全隱患,該中心在準(zhǔn)池鐵路項目分段建立了兩座攪拌站。
經(jīng)過全體建設(shè)員工的共同努力,于2012年2月第一座高性能混凝土攪拌站建成在試投產(chǎn)過程中,他們遇到了前所未的難題,在低于攝氏零下25度低溫下攪拌站工作系統(tǒng)的進(jìn)出水管、骨料倉、送料平皮帶機(jī)、攪拌站主機(jī)減速機(jī)、蓄水池、外加劑、氣路等等部位出現(xiàn)凍結(jié),無法正常生產(chǎn)出混凝土難題。而在高寒地帶建立混凝土攪拌站冬季施工是機(jī)管中心的首次,出現(xiàn)設(shè)備凍結(jié)需解決技術(shù)難題對機(jī)管中心來說并無前車之鑒。而大家辛辛苦苦建成的攪拌站,卻無法正常工作,讓全體參戰(zhàn)員工一時陷入了困局,而殺虎口隧道開工日期卻日益逼近。為將工作被動變?yōu)橹鲃?,極早攻克這一技術(shù)難題。他們成立了QC小組,進(jìn)行了專項技術(shù)攻關(guān),經(jīng)過對攪拌站的建站布局進(jìn)行了深入研究,尋找有效解決方案,多次現(xiàn)場反復(fù)論證,最終大膽采用暖棚法施工,用鋼管及扣件分別在攪拌站周圍搭起了架子,然后再用棚布覆蓋,形成了整個攪拌站是封閉式,在棚內(nèi)各關(guān)鍵部位生了十五個大小火爐,對整個攪拌站起到了升溫、保溫、衡溫作用,同時從攪拌站到料倉在埋設(shè)了地下供暖管子,為原材料加溫,防止砂石料熱量散失以及在施工過程中采用鍋爐循環(huán)熱水給原材料加水有效防止了凍結(jié)現(xiàn)象發(fā)生,同時也解決了在底溫下作業(yè),攪拌站骨料倉、平皮帶機(jī)、攪拌主機(jī)減速機(jī)、蓄水池、外加劑、氣路、控制電磁閥、罐車等設(shè)備及部位凍結(jié)無法正常工作難題,為殺虎口隧道按時開工提供了保障,也為整個工程保質(zhì)、保量地完成打下了扎實的基礎(chǔ)。