10月15日上午8點,連續(xù)燃燒了23年的揚子石化低溫乙烯裝置高壓火炬緩緩熄滅,開始了為期23天的首次大檢修。
低溫乙烯高壓火炬是低溫裝置必備的安全環(huán)保設(shè)施,平時火炬頭處于長明燈燃燒狀態(tài),在裝置生產(chǎn)波動、壓力超過安全設(shè)定值時,對排放氣進(jìn)行無煙燃燒,保證低溫裝置的安全和排放氣的環(huán)保。低溫乙烯高壓火炬系統(tǒng)自1995年投用以來,一直處于不間斷運行中,系統(tǒng)存在安全隱患,必須切出全面大修。
這次大修的主要內(nèi)容包括:對70米高火炬塔體進(jìn)行檢測加固除銹防腐,對點火系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)、氮氣系統(tǒng)的管線和電氣控制元件進(jìn)行更換,對火炬頭和分自封進(jìn)行拆卸返廠大修。時間緊,任務(wù)重,難度大。
屬地主管單位貯運廠油品作業(yè)區(qū)按照公司生產(chǎn)調(diào)度處的指令,在廠生產(chǎn)技術(shù)科的指導(dǎo)下,采取多種管控措施,力保安全高效地完成火炬的大修任務(wù)。
在低溫裝置火炬大修方案批復(fù)后火炬停用前的這段時間內(nèi),貯運廠為了盡量減少火炬停用的時間,提前準(zhǔn)備火炬大修所用的材料,提前落實施工單位,對可以線下預(yù)制的作業(yè)提前開工。10月15日之前,所有準(zhǔn)備工作全部到位,預(yù)制工作也完成了70%以上。
在安全管控上,為了保證火炬停用期間低溫裝置的安全,臨時跨接了一條火炬排放管線,將低溫裝置的超壓排氣管線引入液體成品作業(yè)區(qū)的火炬排放系統(tǒng)。對低溫火炬系統(tǒng)實施嚴(yán)格的隔離切斷措施,將兩根燃料線全部從系統(tǒng)中摘除,氮氣吹掃置換分析合格后方可交付檢修。對施工單位檢安公司的施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn),熟悉作業(yè)內(nèi)容和風(fēng)險,并在每天作業(yè)前請專職醫(yī)生來現(xiàn)場檢測血壓,不合格者嚴(yán)禁作業(yè)。給監(jiān)護人員配備對講機、高音喇叭和望遠(yuǎn)鏡,以便在遠(yuǎn)處監(jiān)護時也能觀察到火炬塔上的作業(yè)情況,有異常情況可以隨時溝通。
在質(zhì)量管控上,明確告知作業(yè)人員對所有防腐都要按規(guī)范進(jìn)行檢測,對所有焊縫實行百分百探傷,不合格的必須返工,返工的材料費用和延誤工期的費用要從工程總費用中扣除,并將檢修質(zhì)量與承包商的信用掛鉤,迫使承包商加強施工質(zhì)量的自主管理。
在工期管控上,火炬停用期間裝置不能進(jìn)行高負(fù)荷運行,對生產(chǎn)和效益帶來一定影響。貯運廠遵循安全環(huán)保質(zhì)量優(yōu)先原則,提出“不搶不拖,有序組織,合理安排,高效作業(yè)”,倒排工期網(wǎng)格計劃,每天進(jìn)行進(jìn)度跟蹤,落后的要說明原因,有困難需要協(xié)調(diào)解決的在當(dāng)日16點會議上提出,項目組將協(xié)同解決,確保工程按期完成。