3月26日下午2點15分,隨著第304個隔艙最后一磅高流動性混凝土澆筑滿艙,港珠澳大橋最終接頭高流動性混凝土澆筑順利完成,標志著國內(nèi)首次實施的“三明治沉管結構”高流動性混凝土澆筑圓滿落幕。該項工法在港珠澳大橋沉管隧道最終接頭的應用,填補了國內(nèi)空白。
高流動性混凝土澆筑施工現(xiàn)場
“三明治沉管結構”高流動性混凝土澆工法既有效保證了最終接頭總體施工計劃,也為后續(xù)舾裝、剛接頭焊接、頂推調(diào)試等施工創(chuàng)造了條件。
最終接頭將安裝于E29和E30沉管之間,是港珠澳大橋沉管隧道貫通的控制性樞紐,也是全線合龍的最后一環(huán)。最終接頭采用“三明治”鋼殼混凝土結構,整體呈楔形,底板長9.6米,頂板長12米。其底板、墻體、頂板、側墻小梁等位置共計304個隔艙,單個隔艙0.5m3至10m3不等,澆筑總方量約1250m3,分五次澆筑。這是我國首次采用高流動性混凝土工法,該項工法在港珠澳大橋沉管隧道最終接頭的應用,開啟了國內(nèi)“三明治沉管結構”的首例實踐,填補了國內(nèi)空白。
為了保障港珠澳大橋沉管隧道最終貫通,在2015年11月至2017年3月期間,項目部負責工區(qū)開展了專題技術研究與工藝試驗,進行了坍落擴展度、V形漏斗、U形箱及L形擴展度試驗;開展了混凝土原材料選擇及配合比研究,進行了長達5月的現(xiàn)場工藝試驗,采用多種材質(zhì)進行隔艙足尺模型試驗,逐步確立了混凝土原材料、配合比、工藝參數(shù)、驗收標準、操作規(guī)程,為正確指導最終接頭鋼殼混凝土施工提供了充分的依據(jù)。
在上海振華南通基地,三工區(qū)一分區(qū)現(xiàn)場人員放棄假期,持續(xù)拼搏,攻堅克難,歷時5月完成最終接頭監(jiān)造;同時,在工藝試驗的基礎上,工區(qū)最終編制出詳細的施工方案,持續(xù)做好安全技術交底,進行正式施工前的演練和準備工作,并于3月13日正式開始最終接頭高流動性混凝土施工。
施工人員介紹,最終接頭內(nèi)部空間異常狹窄,澆筑管路布設復雜,進料口寬僅20公分,隔艙內(nèi)部通風、照明條件差,艙內(nèi)施工極為不便。施工期間,工區(qū)與試驗室緊密協(xié)作,作業(yè)人員克服不利影響,嚴格把控時間,精益求精澆筑。最終,在3月14日、17日、20日、23日及26日分批次完成了最終接頭的全部澆筑任務。