1、工程概況
該工程為某新城市行政文化中心一座重要的公共建筑物,是該市2002年的重點工程,工期緊、任務重。該工程地下一層、地上三層,地上一~三層均為大展廳。工程主體結構樓面為直角三角形現(xiàn)澆混凝土樓板,尺寸為94.4m×94.4m,樓板平均厚度320mm,混凝土設計強度值C30,樓板配筋設計為上、下層雙向通長;樓板結構上還設置有65mm厚C20細石混凝土后澆面層,配筋為雙向;在樓板直角及斜邊中點設計了“Y”形后澆帶,寬1m,按設計要求,樓板混凝土在澆筑45天后才能澆筑后澆帶混凝土。
2、取消后澆帶的技術依據(jù)
按設計要求澆筑后澆帶混凝土,雖然對防止樓板開裂有效,但給施工帶來諸多困難:首先是此外模板和支撐不能及時拆除,造成模板周轉慢;其次是后澆帶的清縫較為麻煩,給施工增加額外的工序,因而使工程進度延長。
基于上述情況,若按設計要求施工,難以保證按期完成主體結構工程,因此有必要采用新材料、新工藝和新技術進行施工。經(jīng)各方討論商定,決定取消后澆帶、采用補償收縮混凝土新技術及相關施工工藝進行施工。根據(jù)《工程結構裂縫控制》書中提出的伸縮縫間距計算公式可知,要完全不需設置伸縮縫,就必須降低混凝土溫差和混凝土的收縮,或提高混凝土的極限拉伸值;但要提高混凝土的極限位伸值是十分困難的,因而只能靠設法降低混凝土的水化熱和收縮,控制混凝土因溫差或收縮引起的拉應變不大于混凝土的極限拉伸,則混凝土可以不設伸縮縫而不開裂。根據(jù)該文獻資料和近年來的科研成果、有關工程施工實踐經(jīng)驗,通過在混凝土內(nèi)摻加適量膨脹劑而成的補償收縮混凝土,通過水泥的化學反應,使混凝土產(chǎn)生適量膨脹,在鋼筋和鄰位約束下,在鋼筋混凝土中建立0.2MPa~0.7MPa預壓應力,可大致抵消混凝土硬化過程中產(chǎn)生的干縮和水化熱冷縮出現(xiàn)的拉應力,從而減免混凝土出現(xiàn)開裂。同時,水化生成的鈣礬石晶體起到填充、切斷和堵塞毛細孔縫的作用,使混凝土的密實度大為提高達到結構自防水的效果。另外,在混凝土中加入優(yōu)質(zhì)粉煤灰和緩凝型外加劑,可以降低水化熱引起的溫度梯度,可以協(xié)調(diào)溫度應力與混凝土的初期結構強度,從而減少和防止溫度裂縫的出現(xiàn),提高混凝土的體積穩(wěn)定性。用補償收縮混凝土防止溫度裂縫已在全國數(shù)千個工程應用成功,實償收縮混凝土已被工程界廣泛認可,這就是本工程取消后澆帶的依據(jù)。
3、施工技術方案
經(jīng)多方討論研究,認為在施工中采取可靠的綜合性技術措施,按規(guī)范認真施工,本工程不設后澆帶而連續(xù)澆筑混凝土,完全可以實現(xiàn)混凝土樓板不出現(xiàn)裂縫。
本工程采用HEA膨脹劑,考慮到樓板無很高的防水要求,根據(jù)該工程樓面結構布置特點,決定在該樓板兩上銳角長約46m(斜邊長約45m)的范圍內(nèi)用普通混凝土澆筑,其余中部均用膨脹混凝土澆筑;該樓板設計鋼筋密度足夠,決定兩種不同的混凝土接頭處不設水平加強筋,接頭兩側分別用密孔鐵絲網(wǎng)和鋼筋加固,以防不同配合比混凝土流入另一側。該方案的理由是:樓面兩上三角處面積小,該區(qū)段混凝土收縮應力較小,澆筑的普通混凝土總長度已在規(guī)范規(guī)定的不設縫長度內(nèi),該區(qū)段混凝土收縮應力考慮由樓板鋼筋去承擔;而樓面中部是混凝土產(chǎn)生最大收縮應力的區(qū)段,采用膨脹混凝土的膨脹應力去補償結構的收縮應力。
4、施工要點
4.1原材料的選擇
華潤牌32.5R復合硅酸鹽水泥;碎石6~31.5mm,含泥量小于1.0%;中粗砂,細度模數(shù)2.6,含泥量1.2%;廣東粵和公司產(chǎn)I級粉煤灰;江西武冠公司產(chǎn)WG-HEA膨脹劑;廣東粵和公司產(chǎn)HPG-4A保塑緩凝高效減水劑。以上原材料質(zhì)量經(jīng)檢驗均合格或達到一級標準。
4.2混凝土配合比(見表1)
混凝土配合比表1
構部位強度等級配合比(kg/m3)坍落度(mm)
水泥碎石中砂粉煤灰膨脹劑水緩凝劑
二~三層普通混凝土C30320114569055.0/1855.63120
二~三層膨脹混凝土C30390105169050.0351759.5120
4.3施工工藝
本工程混凝土由現(xiàn)場攪拌站供應,由一臺HBT60型混凝土輸送泵輸送至施工現(xiàn)場。
(1)混凝土澆筑前對購進的原材料均進行了復檢。
?。?)保證了澆筑混凝土的連續(xù)性,時間間隔均未超過混凝土的初凝時間。
?。?)澆筑順序按西南角(銳角)樓板普通混凝土→東北角(銳角)樓板普通混凝土→接上澆摻9%HEA的混凝土(樓面中部)→最后與西南角樓板普通混凝土接頭。
?。?)采用“間歇式無縫施工法”施工,即在西南角樓板46m處留冷縫,澆筑該處兩種不同混凝土接頭前,鑿去網(wǎng)孔流出水泥漿,并將施工縫清干凈,在冷縫處澆107膠水泥漿,再澆搗HEA混凝土。
?。?)施工中采用振動棒加平板振動器進行振搗,初凝到終凝前用木抹板壓抹二遍,終凝前用竹掃帚將混凝土面掃毛。
?。?)將已澆好的終凝混凝土用粗砂覆蓋并充分濕潤養(yǎng)護,待澆出一大塊后砂漿筑坎蓄水養(yǎng)護14天。
4.4其他措施
?。?)本工程樓層層高7.2m,屬高支撐模板,因此在澆筑混凝土前對模板和支撐的堅固性和穩(wěn)定性進行嚴格的檢查。
?。?)施工時值夏季高溫天氣,澆筑前模板充分灑水沖洗濕潤,達到降溫的目的。
?。?)施工現(xiàn)場二十四小時有施工單位專人負責管理,確保材料供應及時、混凝土澆筑連續(xù)、終凝后的混凝土有人負責養(yǎng)護。
?。?)監(jiān)理人員在現(xiàn)場全天候旁站監(jiān)理,確?;炷恋臐仓|(zhì)量。
5、結語
?。?)本工程從主體結構完工及樓面裝飾面層施工完成已半年多的時間,經(jīng)過有關單位檢查,各層樓面未出現(xiàn)裂縫,說明本工程采用的HEA混凝土對超長大面積鋼筋混凝土結構無縫施工的應用是成功的。
?。?)混凝土中摻加膨脹劑,通過合理的配合比和施工工藝,可有效地提高混凝土的抗裂能力,同時也確保了混凝土澆筑的連續(xù)性、保證了現(xiàn)澆混凝土板的整體性,簡化了設計和施工,加快了施工速度。
(3)采用膨脹混凝土施工應及時進行保溫保濕養(yǎng)護,有利于膨脹性能的發(fā)揮,否則膨脹作用失效,非但收不到防裂的效果,反而會出現(xiàn)開裂。
該工程為某新城市行政文化中心一座重要的公共建筑物,是該市2002年的重點工程,工期緊、任務重。該工程地下一層、地上三層,地上一~三層均為大展廳。工程主體結構樓面為直角三角形現(xiàn)澆混凝土樓板,尺寸為94.4m×94.4m,樓板平均厚度320mm,混凝土設計強度值C30,樓板配筋設計為上、下層雙向通長;樓板結構上還設置有65mm厚C20細石混凝土后澆面層,配筋為雙向;在樓板直角及斜邊中點設計了“Y”形后澆帶,寬1m,按設計要求,樓板混凝土在澆筑45天后才能澆筑后澆帶混凝土。
2、取消后澆帶的技術依據(jù)
按設計要求澆筑后澆帶混凝土,雖然對防止樓板開裂有效,但給施工帶來諸多困難:首先是此外模板和支撐不能及時拆除,造成模板周轉慢;其次是后澆帶的清縫較為麻煩,給施工增加額外的工序,因而使工程進度延長。
基于上述情況,若按設計要求施工,難以保證按期完成主體結構工程,因此有必要采用新材料、新工藝和新技術進行施工。經(jīng)各方討論商定,決定取消后澆帶、采用補償收縮混凝土新技術及相關施工工藝進行施工。根據(jù)《工程結構裂縫控制》書中提出的伸縮縫間距計算公式可知,要完全不需設置伸縮縫,就必須降低混凝土溫差和混凝土的收縮,或提高混凝土的極限拉伸值;但要提高混凝土的極限位伸值是十分困難的,因而只能靠設法降低混凝土的水化熱和收縮,控制混凝土因溫差或收縮引起的拉應變不大于混凝土的極限拉伸,則混凝土可以不設伸縮縫而不開裂。根據(jù)該文獻資料和近年來的科研成果、有關工程施工實踐經(jīng)驗,通過在混凝土內(nèi)摻加適量膨脹劑而成的補償收縮混凝土,通過水泥的化學反應,使混凝土產(chǎn)生適量膨脹,在鋼筋和鄰位約束下,在鋼筋混凝土中建立0.2MPa~0.7MPa預壓應力,可大致抵消混凝土硬化過程中產(chǎn)生的干縮和水化熱冷縮出現(xiàn)的拉應力,從而減免混凝土出現(xiàn)開裂。同時,水化生成的鈣礬石晶體起到填充、切斷和堵塞毛細孔縫的作用,使混凝土的密實度大為提高達到結構自防水的效果。另外,在混凝土中加入優(yōu)質(zhì)粉煤灰和緩凝型外加劑,可以降低水化熱引起的溫度梯度,可以協(xié)調(diào)溫度應力與混凝土的初期結構強度,從而減少和防止溫度裂縫的出現(xiàn),提高混凝土的體積穩(wěn)定性。用補償收縮混凝土防止溫度裂縫已在全國數(shù)千個工程應用成功,實償收縮混凝土已被工程界廣泛認可,這就是本工程取消后澆帶的依據(jù)。
3、施工技術方案
經(jīng)多方討論研究,認為在施工中采取可靠的綜合性技術措施,按規(guī)范認真施工,本工程不設后澆帶而連續(xù)澆筑混凝土,完全可以實現(xiàn)混凝土樓板不出現(xiàn)裂縫。
本工程采用HEA膨脹劑,考慮到樓板無很高的防水要求,根據(jù)該工程樓面結構布置特點,決定在該樓板兩上銳角長約46m(斜邊長約45m)的范圍內(nèi)用普通混凝土澆筑,其余中部均用膨脹混凝土澆筑;該樓板設計鋼筋密度足夠,決定兩種不同的混凝土接頭處不設水平加強筋,接頭兩側分別用密孔鐵絲網(wǎng)和鋼筋加固,以防不同配合比混凝土流入另一側。該方案的理由是:樓面兩上三角處面積小,該區(qū)段混凝土收縮應力較小,澆筑的普通混凝土總長度已在規(guī)范規(guī)定的不設縫長度內(nèi),該區(qū)段混凝土收縮應力考慮由樓板鋼筋去承擔;而樓面中部是混凝土產(chǎn)生最大收縮應力的區(qū)段,采用膨脹混凝土的膨脹應力去補償結構的收縮應力。
4、施工要點
4.1原材料的選擇
華潤牌32.5R復合硅酸鹽水泥;碎石6~31.5mm,含泥量小于1.0%;中粗砂,細度模數(shù)2.6,含泥量1.2%;廣東粵和公司產(chǎn)I級粉煤灰;江西武冠公司產(chǎn)WG-HEA膨脹劑;廣東粵和公司產(chǎn)HPG-4A保塑緩凝高效減水劑。以上原材料質(zhì)量經(jīng)檢驗均合格或達到一級標準。
4.2混凝土配合比(見表1)
混凝土配合比表1
構部位強度等級配合比(kg/m3)坍落度(mm)
水泥碎石中砂粉煤灰膨脹劑水緩凝劑
二~三層普通混凝土C30320114569055.0/1855.63120
二~三層膨脹混凝土C30390105169050.0351759.5120
4.3施工工藝
本工程混凝土由現(xiàn)場攪拌站供應,由一臺HBT60型混凝土輸送泵輸送至施工現(xiàn)場。
(1)混凝土澆筑前對購進的原材料均進行了復檢。
?。?)保證了澆筑混凝土的連續(xù)性,時間間隔均未超過混凝土的初凝時間。
?。?)澆筑順序按西南角(銳角)樓板普通混凝土→東北角(銳角)樓板普通混凝土→接上澆摻9%HEA的混凝土(樓面中部)→最后與西南角樓板普通混凝土接頭。
?。?)采用“間歇式無縫施工法”施工,即在西南角樓板46m處留冷縫,澆筑該處兩種不同混凝土接頭前,鑿去網(wǎng)孔流出水泥漿,并將施工縫清干凈,在冷縫處澆107膠水泥漿,再澆搗HEA混凝土。
?。?)施工中采用振動棒加平板振動器進行振搗,初凝到終凝前用木抹板壓抹二遍,終凝前用竹掃帚將混凝土面掃毛。
?。?)將已澆好的終凝混凝土用粗砂覆蓋并充分濕潤養(yǎng)護,待澆出一大塊后砂漿筑坎蓄水養(yǎng)護14天。
4.4其他措施
?。?)本工程樓層層高7.2m,屬高支撐模板,因此在澆筑混凝土前對模板和支撐的堅固性和穩(wěn)定性進行嚴格的檢查。
?。?)施工時值夏季高溫天氣,澆筑前模板充分灑水沖洗濕潤,達到降溫的目的。
?。?)施工現(xiàn)場二十四小時有施工單位專人負責管理,確保材料供應及時、混凝土澆筑連續(xù)、終凝后的混凝土有人負責養(yǎng)護。
?。?)監(jiān)理人員在現(xiàn)場全天候旁站監(jiān)理,確?;炷恋臐仓|(zhì)量。
5、結語
?。?)本工程從主體結構完工及樓面裝飾面層施工完成已半年多的時間,經(jīng)過有關單位檢查,各層樓面未出現(xiàn)裂縫,說明本工程采用的HEA混凝土對超長大面積鋼筋混凝土結構無縫施工的應用是成功的。
?。?)混凝土中摻加膨脹劑,通過合理的配合比和施工工藝,可有效地提高混凝土的抗裂能力,同時也確保了混凝土澆筑的連續(xù)性、保證了現(xiàn)澆混凝土板的整體性,簡化了設計和施工,加快了施工速度。
(3)采用膨脹混凝土施工應及時進行保溫保濕養(yǎng)護,有利于膨脹性能的發(fā)揮,否則膨脹作用失效,非但收不到防裂的效果,反而會出現(xiàn)開裂。