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大體積海工混凝土裂縫控制的研究

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2007-09-07  來源:《浙江海洋學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版)》第25卷第4期  作者:鄒海江 周平躍
核心提示:大體積海工混凝土裂縫控制的研究

摘要:大體積混凝土表面容易出現(xiàn)裂縫,影響混凝土質(zhì)量。從材料選擇、配合比設(shè)計和施工工藝等方面闡述了大體積海工混凝土裂縫控制方法。

關(guān)鍵詞:大體積混凝土;裂縫;配合比;防裂措施

中圖分類號:TU746.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

  對于大壩、建筑、橋梁等大體積混凝土結(jié)構(gòu),施工期因水泥水化熱產(chǎn)生的混凝土內(nèi)外溫差,易在結(jié)構(gòu)中產(chǎn)生早期裂縫,而對于海工結(jié)構(gòu)物,會對本身的耐久性和安全性產(chǎn)生影響,本文將結(jié)合杭州灣跨海大橋承臺施工中溫度控制的具體措施,對海工大體積混凝土裂縫控制方法進(jìn)行探討。

1工程概況

  杭州灣跨海大橋工程北起浙江省海鹽縣的鄭家埭,跨越杭州灣海面及南岸灘涂,止于慈溪市所轄的水路灣,全長36 km,其中海上橋長約31.5 km。大橋水中區(qū)采用鋼管樁、承臺基礎(chǔ)、預(yù)制安裝墩身和箱梁。

  杭州灣是著名的強(qiáng)潮海灣,潮差大,潮流急,本海域表層流速達(dá)5.16 m/s,加上風(fēng)浪和臺風(fēng)的影響,承臺施工中工程結(jié)構(gòu)很可能受水流風(fēng)浪直接作用,或受施工船舶的撞擊而發(fā)生變形,甚至破壞,給工程帶來難以彌補(bǔ)的損失或造成難以處理的狀況。通過安全、進(jìn)度、質(zhì)量等方面的綜合比選,采用混凝土套箱工藝施工114個直徑12 m、高3 m的圓承臺;采用鋼套箱工藝施工其中直徑12 m、高3 m的承臺13個;長23.825 m、寬l0.8 m、高3 m的長圓型承臺9個;直徑10.5 m、高3 m的承臺14個;長29.6 m、寬12 m、高3 m的長圓型承臺1個。

  工程設(shè)計使用期為100年,承臺混凝土的施工質(zhì)量將直接影響大橋的使用壽命,由于承臺體積大,在施工過程中很容易由于熱脹冷縮產(chǎn)生早期裂縫,所以承臺裂縫控制成為技術(shù)、質(zhì)量工作的重點。

2配合比的設(shè)計與優(yōu)化

  本工程采用海工耐久混凝土,承臺處于水位變動區(qū),混凝土設(shè)計強(qiáng)度等級C40,氯離子擴(kuò)散系數(shù)≤2.5x10—12 m2/ ,混凝土中要求摻加阻銹劑;墩身處于浪濺區(qū),混凝土強(qiáng)度等級C40,氯離子擴(kuò)散系數(shù)≤1.5x10- m2/s。

2.1原材料的選擇 -

  進(jìn)行混凝土配合比試驗前,經(jīng)過反復(fù)討論研究,將每立方米混凝土膠凝材料用量確定為450和436kg兩種,水泥和礦粉的摻和比例為3:7,水泥采用P.Ⅱ42.5水泥,阻銹劑采用山西凱翕克生產(chǎn)的亞硝酸鈣,礦粉采用上海寶田和安徽朱家橋$95礦粉,粉煤灰采用鎮(zhèn)江諫壁電廠一級粉煤灰。粗集料采用5~25m m 連續(xù)級配碎石,細(xì)集料采用閩江中砂,水膠比O.35~0.36,坍落度180+20 mm,阻銹劑摻量2%,在此基礎(chǔ)上選用高效減水劑,減水劑首先選用上海格雷斯$20 C減水劑(第二代奈系減水劑),摻量2%,減水率15%~2O% 。

  混凝土試拌后主要存在三個方面的問題:1)混凝土坍落度損失大,混凝土試拌后30 min左右損失為為8O~100 mm;2)混凝土含氣量超標(biāo)(大于《杭州灣跨海大橋?qū)S眉夹g(shù)規(guī)范》要求≤6%);3)泌水嚴(yán)重。針對試配過程中出現(xiàn)的問題,項目部及時調(diào)整了減水劑類型,第二代奈系減水劑是一種高效減水劑,對水泥能起到強(qiáng)分散作用,可以使混凝土基準(zhǔn)塌落度從6~8 em提高到1 8~22 em,但混凝土塌落度往往損失很快,減水劑在3O~6O min失去流動性。在此基礎(chǔ)上引進(jìn)了上海麥斯特第三代羧酸類減水劑,減水率25~3O%,摻量1%,羧酸類減水劑由于具有分散性好、保塌性好、對混凝土凝結(jié)時間影響小以及合成過程環(huán)保等

特點,在混凝土領(lǐng)域有了很好地應(yīng)用。再次試拌后發(fā)現(xiàn)以上三個方面的問題基本得到控制。

2.2模擬試驗階段

  盡管試配混凝土在強(qiáng)度、坍落度和氯離子擴(kuò)散系數(shù)三項指標(biāo)上均符合設(shè)計及規(guī)范要求,為了控制混凝土溫度裂縫,保證大體積混凝土的澆注質(zhì)量,進(jìn)行配合比的優(yōu)化,我們針對降低混凝土的水化熱進(jìn)行了一系列的試驗。

  首先在試驗室模擬現(xiàn)場套箱預(yù)制混凝土圓模,按照不同配合比在圓模內(nèi)澆筑混凝土,在混凝土中心、沿圓模四周埋

  設(shè)應(yīng)變片,分別測試混凝土的升溫過程和圓模內(nèi)部混凝土對圓模內(nèi)壁產(chǎn)生的應(yīng)力,進(jìn)而對配合比進(jìn)行選擇,同時對裂縫產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析。

  澆筑模擬大體積混凝土塊體2個。對塊體進(jìn)行連續(xù)7 d地測試混凝土溫度及應(yīng)變?,F(xiàn)將試驗結(jié)果簡述如下:

  (1)項目正式采用的配合比,澆筑1個模擬塊體,配合比為:1fO.3水泥+O.7礦渣1:1.76砂子:2.35石子:0.01l減水劑:0.02阻銹劑:0.36水,記為D。

  (2)另在項目部配合比的基礎(chǔ)上復(fù)加特種緩凝劑澆筑1個模擬塊體,模擬塊體中特種緩凝劑的摻量為膠凝材料用量的1.2 mL/kg,記為C。

  外鋼模板的直徑為1.2 m、高1.2 m,內(nèi)鋼模板直徑1.14 m、高度1.2 m。在內(nèi)外鋼模之間形成O.O3 m的間隙。采用水泥砂漿澆筑0.03 m的間隙,形成0.03 m厚的砂漿套筒,砂漿材料配比為1:2,W/C=0.3。澆筑砂漿套筒3 d后拆除內(nèi)鋼模板。

  在塊體C套筒內(nèi)壁西側(cè)半面先涂刷M1500(用量4~5 kg/mz),之后再涂刷經(jīng)處理的特種緩凝劑(用量1.7 mL+66 mL水/m2)。

  在塊體D套筒內(nèi)壁西側(cè)半面先涂刷M1500(用量4~5 kg/m2),之后再涂刷經(jīng)處理的特種緩凝劑(用量8.8 mL+66 mL水/m2)。

  用指定配合比在攪拌站拌灰,運(yùn)至實驗站前,將2個塊體連續(xù)澆筑完畢。對塊體溫度進(jìn)行觀測,并制作成圖

  a.溫度測試結(jié)果:見圖2;

  b.強(qiáng)度測試結(jié)果見表2。

2.3試驗結(jié)果分析

  (1)通過絕熱升溫試驗發(fā)現(xiàn)混凝土內(nèi)部溫度峰值低、峰值出現(xiàn)時間晚的裂縫明顯減少,與現(xiàn)場套箱裂縫的發(fā)展情況比較,發(fā)現(xiàn)套箱裂縫產(chǎn)生和發(fā)展的時間與混凝土內(nèi)部水化熱峰值的變化有直接關(guān)系,裂縫出現(xiàn)的時間為混凝土澆筑4 5 h,停止發(fā)展的n,-Jl'~3為混凝土澆筑20~30 h,即與混凝土內(nèi)部溫度發(fā)展的周期基本相同,因此控制混凝土內(nèi)部溫度峰值和延長混凝土溫度峰值出現(xiàn)的時間是控制套箱裂縫產(chǎn)生和發(fā)展的主要途徑。我們通過對不同原材料、不同配合比進(jìn)行比對,選擇水化熱引起的溫度峰值較小的配合比,進(jìn)而控制套箱裂縫的開展。

  (2)膠凝材料用量的調(diào)整

  通過試驗,粉煤灰產(chǎn)生的水化熱較水泥、礦粉的水化熱要小得多,同時礦粉是通過與水泥水化熱的產(chǎn)物作用產(chǎn)生水化熱,延長了混凝土水化熱完全釋放的時間,降低了混凝土內(nèi)部升溫的幅度和溫度峰值。因此在滿足混凝土強(qiáng)度、氯離子擴(kuò)散系數(shù)要求的前提下,膠凝材料由水泥、礦粉調(diào)整為水泥、礦粉和粉煤灰,盡量減少膠凝材料中水泥用量、能夠有效減少混凝土的水化熱。通過不斷調(diào)整膠凝材料的比例和降低膠凝材料的用量是我們進(jìn)行配合比不斷優(yōu)化的重點。反復(fù)試驗,將膠凝材料用量由原來的435 kg調(diào)整到405kg,水泥、礦粉、粉煤灰的用量分別為162、81和162 kg,大大降低了水化熱。

  為了滿足工程開工和施工進(jìn)度的要求,施工初期采用配合比一進(jìn)行承臺混凝土的澆注,隨著配合比試驗和研究的不斷深入,粉煤灰料源及拌和船上料計量系統(tǒng)的改造,不同季節(jié)采用不同的配合比,加上采取的工藝上的措施,使大體積混凝土裂縫得到了很好地控制。 ’

3工藝相技術(shù)措旖

  通過調(diào)整混凝土中膠凝材料的用量,并增加礦粉、粉煤灰的用量和減少水泥的用量,選擇水化熱小的水泥,可以大大降低水化熱,進(jìn)而達(dá)到控制混凝土裂縫的開展。但材料的控制并非是唯一途徑,施工中工藝和技術(shù)措施也是控制混凝土裂縫的開展的重要措施。

3.1套箱施工工藝

  套箱施工中,施工工藝也是控制混凝土裂縫的重要措施,重點從以下幾個方面人手加強(qiáng)對混凝土套箱預(yù)制質(zhì)量的控制,以提高套箱本身的抗裂能力:

(1)控制套箱混凝土澆注質(zhì)量,特別是對套箱頂部高性能混凝土浮漿的處理,加強(qiáng)二次振搗。

(2)加強(qiáng)對套箱的養(yǎng)護(hù),混凝土套箱采取灑水養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)期間對套箱進(jìn)行不問斷地潮濕養(yǎng)護(hù),不得出現(xiàn)干濕循環(huán)現(xiàn)象,在滿足強(qiáng)度要求的前提下,養(yǎng)護(hù)時間不少于14 d。

(3)加強(qiáng)對套箱內(nèi)壁的鑿毛處理,特別是加強(qiáng)對預(yù)留槽口的鑿毛,以保證新老混凝土結(jié)合良好”。

(4)加強(qiáng)對在套箱內(nèi)壁預(yù)埋鐵件上焊接鋼結(jié)構(gòu)的控制,焊接時間控制在套箱滿足養(yǎng)護(hù)期之后進(jìn)行,焊接時不得在同一位置連續(xù)進(jìn)行焊接作業(yè),避免因焊接使預(yù)埋鐵件局部溫度過高而對套箱局部混凝土產(chǎn)生不利影響。

(5)混凝土套箱頂部預(yù)留槽口,使新老混凝土施工縫從結(jié)構(gòu)上加強(qiáng)抗?jié)B透能力[2]。

(6)調(diào)整套箱配筋,增加環(huán)向鋼筋數(shù)量,將原環(huán)向鋼筋~25@150調(diào)整為~20@75,配筋率增加了28%,提高了套箱抗豎向裂縫的能力。

(7)調(diào)整和控制套箱保護(hù)層厚度,據(jù)有關(guān)資料介紹,鋼筋控制混凝土裂縫出現(xiàn)的影響范圍為鋼筋直徑的6倍,因此調(diào)整后的套箱配筋為 2O,保護(hù)層75 mm,鋼筋間距75 mm。

3.2現(xiàn)場承臺結(jié)構(gòu)混凝土施工采取的技術(shù)措施

  (1)I~t于海工耐久性混凝土中膠凝材料摻入了大量的礦粉、粉煤灰,水化時間較長,同時由于采用了減水率高達(dá)25%~3O%的高效減水劑,混凝土本身水灰比較小,為了滿足混凝土二次水化的要求,必須加強(qiáng)混凝土的養(yǎng)護(hù)。

  加強(qiáng)了對結(jié)構(gòu)混凝土的養(yǎng)護(hù),特別要加強(qiáng)混凝土開始養(yǎng)護(hù)時間的控制。通過絕熱升溫實驗得知,混凝土澆注24 h左右,混凝土溫度達(dá)到峰值,在此時期內(nèi)混凝土溫度上升較快,因此特別要控制混凝土開始養(yǎng)護(hù)的時間?;炷脸跄髮Φ讓踊炷吝M(jìn)行蓄水養(yǎng)護(hù),頂層混凝土采用土工布覆蓋,蓄水進(jìn)行養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)時間不少于14 d。

  (2)循環(huán)水降溫

  承臺混凝土施工采取循環(huán)水降低混凝土內(nèi)部因水化熱引起內(nèi)部溫度升高的峰值,進(jìn)而降低混凝土內(nèi)外溫差。承臺混凝土分兩層澆注,第一層埋設(shè)1層循環(huán)水管,第二層埋設(shè)2層循環(huán)水管,循環(huán)水管間距9Ocm,層距75 cm,循環(huán)水管采用 33.5 mm的薄壁鋼管,混凝土澆注終凝前即對其進(jìn)行通循環(huán)水降低混凝土內(nèi)部溫度,循環(huán)水養(yǎng)生時間不少于7 d,循環(huán)水每隔12 h調(diào)整一次通水方向,便于混凝土內(nèi)部水化熱的均勻散發(fā)。

  隨著工程的逐步進(jìn)展,通過將循環(huán)水管直徑由33.5 mm調(diào)整為48 mm,增大循環(huán)水的流量,同時對循環(huán)水管的布置方式進(jìn)行調(diào)整,按照最外層水管距混凝土表面50 cm,水管間距由90 cm向中心逐漸調(diào)整為60 cm的原則布置,增加混凝土中心區(qū)域循環(huán)水管布置的密度,進(jìn)而加強(qiáng)混凝土內(nèi)部溫度的散發(fā)。

  (3)混凝土冷水拌和

  在“永和”號混凝土拌和船上增加了冷水機(jī)組,冷水機(jī)組可以將拌和用水的溫度降低20℃,船艙內(nèi)的拌和用水通過冷水機(jī)組降溫后儲存到水罐內(nèi),混凝土拌和采用冷水拌和,降低混凝土的出機(jī)溫度和入模溫度,在施工過程中對混凝土的入模溫度進(jìn)行測定和控制,通過降低混凝土入模溫度降低混凝土內(nèi)部溫度峰值和內(nèi)外溫差,減小在混凝土表面產(chǎn)生拉應(yīng)力的溫度梯度,進(jìn)而控制裂縫的產(chǎn)生與發(fā)展。

  (4)混凝土套箱結(jié)構(gòu)混凝土分兩次進(jìn)行澆注承臺結(jié)構(gòu)直徑12 m,高3 m,結(jié)構(gòu)混凝土分兩次進(jìn)行澆注,第一次澆注1.3 m,第二次澆注1.7 m,減少了混凝土一次澆注的體積,有利于混凝土溫度梯度和峰值的控制。

  (5)分層下灰及振搗措施

  混凝土澆注分層下灰,盡量減小分層厚度,延長混凝土的澆注時間,合理控制混凝土布料位置,由四周逐漸向中間下灰,混凝土分層振搗密實。

4總結(jié) .

  海工混凝土體積大,設(shè)計壽命長,使用安全性不僅關(guān)系建筑物本身,往往影響地區(qū)經(jīng)濟(jì),甚至影響國計民生,混凝土早期裂縫控制是技術(shù)、質(zhì)量工作的重點。在工程實踐中要注意:

  (1)適當(dāng)降低施工隊7 d對混凝土強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值80%的要求,在保證14 d強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值80%及28 d強(qiáng)度要求或利用56 d強(qiáng)度的前提下,使混凝土水化熱溫峰推遲并降低水化熱,使套箱結(jié)構(gòu)混凝土的內(nèi)外溫差緩慢增大,降低溫差增大的變化對套箱結(jié)構(gòu)混凝土產(chǎn)生的溫度應(yīng)力,其中適時適量摻緩凝劑是有效途徑之一。

  (2)由于澆筑套箱混凝土后混凝土水化熱的釋放,套箱結(jié)構(gòu)混凝土壁呈內(nèi)熱外冷狀態(tài),套箱外壁受拉應(yīng)力,內(nèi)壁受壓應(yīng)力,因此在制作套箱時在套箱內(nèi)側(cè)埋設(shè)冷卻水管或安裝套箱后在套箱內(nèi)側(cè)安裝冷卻水管,用水冷卻內(nèi)壁區(qū)域,使套箱內(nèi)外壁溫差減少,進(jìn)而降低套箱外壁的拉應(yīng)力,抑制套箱開裂。

  (3)與第二個建議相反,采用套箱外壁保溫措施,也將降低套箱內(nèi)外壁溫差,減輕套箱開裂趨勢。

  (4)由于套箱結(jié)構(gòu)的上部邊緣有“邊緣效應(yīng)”,上邊緣外壁拉應(yīng)力增加較大,因此在上邊緣0.5 m范圍可澆筑鋼纖維混凝土,以抵抗“邊緣效應(yīng)”,減少套箱上邊緣混凝土的開裂【3]。

  (5)為降低混凝土溫升,可選擇低熱或中熱水泥,將減少水化熱及降低溫升。

  (6)根據(jù)杭州灣大橋承臺混凝土質(zhì)量要求,確定承臺混凝土所要求達(dá)到的裂縫控制水平,與甲方、設(shè)計及監(jiān)理共同確定允許的裂縫寬度。

  (7)其它措施例如降低人模溫度(加冰屑、冷卻骨料等)、提高套箱預(yù)制質(zhì)量等措施不再贅述。

  (8)進(jìn)行溫度經(jīng)時監(jiān)測,檢驗溫控措施的效果,同時對打灰的時間間隔給予指導(dǎo),不斷完善措施,使綜合防裂措施有效運(yùn)行。

參考文獻(xiàn):

  【1】朱伯芳.大體積混凝土溫度應(yīng)力與溫度控制fM】.北京:中國電力出版社,1999.

  【2】王鐵夢.工程結(jié)構(gòu)裂縫控制【M】.北京:中國建筑工業(yè)出版社,1997.

  【3】楊秋玲,馬可栓.大體積混凝土水化熱溫度場三維有限元分析哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2004,36(2):261—263.

 
 
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