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摻減水劑混凝土易發(fā)生的問題和解決辦法

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2015-07-13  來源:中國混凝土網(wǎng)  作者:中國混凝土網(wǎng)轉載
核心提示:摻減水劑的混凝土拌和物會出現(xiàn)粘罐、假凝、不凝、坍落度損失過快或硬化后強度偏低等問題,產(chǎn)生上述問題的原因及解決辦法。

摻減水劑的混凝土拌和物會出現(xiàn)粘罐、假凝、不凝、坍落度損失過快或硬化后強度偏低等問題,產(chǎn)生上述問題的原因及解決辦法。


一、問題:沉降縫


現(xiàn)象:澆筑后的混凝土在初凝前后會出現(xiàn)若干短、直、寬而淺的裂縫


原因:摻減水劑后混凝土較粘稠,不泌水而不易完全沉平,多在鋼筋上方出現(xiàn)


解決辦法: 在混凝土初凝前后于裂縫處抹壓至裂縫消失


二、問題:粘罐


現(xiàn)象:水泥砂漿部分粘在攪拌機筒壁上,造成出機的混凝土不均勻,灰少


原因:混凝土發(fā)粘,多出現(xiàn)于摻緩凝減水劑后,或軸徑比接近的滾筒式攪拌機中


解決辦法:


1.及時注意清除剩余混凝土


2.先加集料及部分水攪拌,再加水泥、余水及減水劑拌和


3.使用軸徑比大的或強制式攪拌機


三、問題:假凝


現(xiàn)象:出機后的混凝土很快失去流動性,甚至無法澆筑


原因:


1.水泥中硫酸鈣(石膏)含量不足致使鋁酸鈣(C3A)水化過快


2.減水劑對該種水泥適應性差


3.三乙醇胺摻量超過0.05-0.1%此時很快初凝但不終凝


解決辦法:


1.更換水泥品種或批號


2.必要時換減水劑品種(一般情況不必)


3.降低減水率一半


4.降低拌和溫度


5.用Na2SO4使其緩凝,摻量為0.5-2%


四、問題:不凝


現(xiàn)象:


1.摻減水劑后混凝土長時間(甚至一晝夜)仍未凝固


2.表面泌漿并呈黃褐色


原因:


1.減水劑摻量過大,很可能超過推薦用量的3-4倍


2.緩凝劑使用過量


解決辦法:


1.不超過推薦用量2-3倍,強度雖稍有降低,但28d強度降低得少,長期強度降低更少


2.終凝后適當提高養(yǎng)護溫度,加強澆水養(yǎng)護


3.將已成型部分清除掉,重新澆筑


五、問題:強度低


現(xiàn)象:


1.強度比同齡期試配結果低得多


2.混凝土雖已凝結,但強度極低


原因:


1.引氣性減水劑摻量過大,使混凝土內含氣量過大


2.摻用了引氣性減水劑后振搗不夠


3.未減水或反而加大了水灰比


4.三乙醇胺加量過大


5.減水劑質量不和要求,如有效成分含量過低


解決辦法:


1.采用其它加固措施或重新澆筑


2.加強澆筑后振搗


3.針對前述原因采取措施


4.對本批減水劑進行鑒定


六、問題:坍落度損失過快


現(xiàn)象:混凝土很快失去和易性,出罐后每延長2-3min,坍落度減少1-2cm,且有明顯沉底現(xiàn)象.大坍落度混凝土更易產(chǎn)生此現(xiàn)象


原因:


1.減水劑對所使用的水泥適應性差


2.引入混凝土中的氣泡不斷外溢,水分蒸發(fā),使用引氣性減水劑時尤為明顯


3.混凝土攪拌溫度或環(huán)境溫度高


4.混凝土坍落度很大


解決辦法:


1.針對原因采取措施


2.采用后摻法,減水劑在攪拌混凝土1-3min后,甚至澆筑前才摻(并重新攪拌)


3.注意不得加水

 
 
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